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[分享] 在可靠性试验中因非考核部件的故障

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该用户从未签到

发表于 29-9-2008 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在可靠性试验中因非考核部件的故障
导致主要部件损坏,造成试验失败;

因装配调整失误造成的试验早期失败,这类问题在可靠性试验中是常见的。如果能早期发现,可以避免大的故障发生。

1.采用活塞漏气量监测装置跟踪试验,例如:某发动机进入试验初期,额定功率时活塞漏气量为35~40L/min,随着试验进行到尾期,达到70~80L/min,缸筒属正常磨损,但在试验初期和中期出现90~100L/min的活塞漏气量,这就不正常了,应暂停试验查找原因。

2.试验中时有发动机开锅现象(出水温忽高忽低),发动机功率下降。这种现象一是冷却水不足,二是冷却水在高温下汽化(水泵进口处形成真空,泵水能力下降)。为保证试验可靠,我们的冷却水装置采用的是全封闭形式,发动机冷却系压力可以到150 kPa,冷却水温度可以到120℃,很不容易开锅。在发动机冷却系进水口设有自动补水装置,并带有液位低报警。同时监测发动机水套压力,当发动机水套压力出现波动和异常时,及时停机检查,排除故障。

3.发动机在试验中功率突然下降。造成发动机功率下降的原因很多。但不管是什么原因造成的,都说明有故障出现了,不及时排除就有可能造成大的问题。在台架系统中可以设定扭矩下限值,当发动机功率下降时及时报警,提示试验人员定机检查。

4. 试验台架的报警设置是很多的,除了几个重要参数:超速,机油压力低,出水温高,水套压低,测功机水温水压等以外,其它参数都可以根据试验需要加以设置,不需要更改台架硬件。台架还带有黑匣子功能,停机前15分钟的数据都保留在计算机内。


该用户从未签到

发表于 21-4-2025 14:58:00 | 显示全部楼层
在可靠性试验中,非考核部件的故障是常见现象。针对这种情况,我们需立即定位问题,深入分析故障原因,并采取相应的解决措施。

首先,我会组织团队对故障部件进行详细检查,确认其是否影响整车性能及安全性。接着,我们将加强质量控制,针对非考核部件进行专项检查,避免类似问题再次发生。同时,我们会调整试验方案,加强关键部件的可靠性验证,确保产品性能稳定可靠。总之,我们将以专业的态度和严谨的工作作风,确保产品质量和可靠性。
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